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燕山石油化工公司前進化工廠1空分裝置的主冷器突然發(fā)生爆炸事故

19867272105分,燕山石油化工公司前進化工廠1#空分裝置的主冷器突然發(fā)生爆炸。當即在裝置上空形成一個大火球,伴隨巨大的爆炸聲響,分離系統(tǒng)嚴重破壞,裝置中心控制室(二層樓建筑)北墻部分倒塌,室內(nèi)1#空分裝置儀表盤傾倒,周圍廠房玻璃大部分損壞,爆炸碎片向西、北、南三個方向拋出,有的散落在200m以外。當班13名職工受輕傷;2#空分裝置被迫停車,乙二醇生產(chǎn)停產(chǎn)12天。直接經(jīng)濟損失26萬元,間接經(jīng)濟損失產(chǎn)值356萬元。

事故原因  根據(jù)事故現(xiàn)場調(diào)查及專家論證,初步認為這次事故的發(fā)生是由于液氧中有機物含量上升和積聚,從主冷器(即冷凝蒸發(fā)器)內(nèi)部觸發(fā),并以主冷器爆炸而告結(jié)束。造成事故的原因可以概括如下。

1)生產(chǎn)管理欠嚴格,生產(chǎn)經(jīng)驗尚不足。

2)未能嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、運行規(guī)程等有關(guān)規(guī)定

3)除烴化物用的液氧循環(huán)吸附件未開動使用。

4)因液氧泵設(shè)備有問題,7月份沒有進行排放液氧。

5)事故前20多天,液氧中有機物含量連續(xù)上升,沒有引起警覺。7月以前液氧中的碳氫化合物平均在l00ppm以下,710日至事故發(fā)生前,平均在250ppm左右,較通常高出1倍多。

13. 閥門關(guān)不嚴  引起爆炸著火

198612191415分,岳陽石油化工總廠環(huán)氧樹脂廠氯丙烷車間氯丙烯工段一操作工,按常規(guī)對1#30m3中間貯罐進行脫水作業(yè)。水排凈后,閥門怎么也關(guān)不嚴,隨即丙烯開始外溢。班長、車間主任、廠調(diào)度室人員先后趕到現(xiàn)場,研究決定串裝一新閥門。正在分頭準備時,丙烯氣已彌漫至壓縮機框架里,且慢慢升高,于是決定采取緊急停車處理。當1446分最后停6#丙烯壓縮機時,丙烯氣已淹沒6#機約1.2m。按下開關(guān)的同時,火光一閃,一聲悶響,發(fā)生了第一次空間爆炸。

第一次空間爆炸后,燃起大火。3#30m3丙烯中間罐在大火烘烤下,于1458分也發(fā)生了爆炸并引起大火。由于奮力撲救和積極采取措施,1540分將火撲滅。    

這次事故燒傷6人,其中重傷4人;炸毀30m3臥式丙烯罐1臺,燒壞管線2650m、燒掉丙烯22.8噸。直接經(jīng)濟損失17.1萬元。

事故原因

1)閥門缺陷。該閥門設(shè)計要求和產(chǎn)品樣本都說明應(yīng)是碳鋼閥體閥蓋、不銹鋼閥座,但實際是鑄鐵閥體閥蓋、35#鋼閥座,安裝時沒有對此檢查。事故后發(fā)現(xiàn),閥蓋的兩根鑄造加強筋,一根從根部斷裂,斷口大部分呈淡褐色銹跡;一根從腰部斷裂無銹跡,閥瓣有銹蝕斑痕,閥座腐蝕嚴重并伴有缺口。閥門因銹蝕關(guān)不嚴,在用力關(guān)的過程中加強筋斷裂,使之失控,大量丙烯外溢。

2)配電室離壓縮機崗位太近(4.5m)。6#機在配電室的交流開關(guān),緊靠兩條未設(shè)防火板、未填砂的電纜溝進口。當按下6#機開關(guān)時,交流開關(guān)的火花使從電纜溝竄入的丙烯氣引燃。

3)事故初期現(xiàn)場人員處理不果斷。從丙烯泄漏到第一次空間爆炸前后半小時,到事態(tài)不可收拾時,才采取緊急停車措施。第一次空間爆炸發(fā)生后,才通知消防隊,都貽誤了時機,使事態(tài)惡化。