蘭州化學(xué)工業(yè)公司石油化工廠砂子爐一車間在故障停車搶修后的開工過程中,發(fā)生了重大火災(zāi)事故
1987年12月29日10時22分,蘭州化學(xué)工業(yè)公司石油化工廠砂子爐一車間在故障停車搶修后的開工過程中,發(fā)生了重大火災(zāi)事故。在裝置內(nèi)清掃衛(wèi)生的5名民工被燒死,2人重傷、13人輕傷。直接經(jīng)濟(jì)損失4.6萬元。
事故原因
(1)閃蒸崗位操作工在進(jìn)行向外送油操作時,錯開原料油泵的出口閥門,并在以后的3個多小時中沒有得到糾正。致使原料油串入反應(yīng)器系統(tǒng),經(jīng)提升管流到一樓。當(dāng)油氣達(dá)到著火濃度時,被提升管升溫的明火點燃引起火災(zāi)。
(2)執(zhí)行制度不嚴(yán)。接班時,操作工沒有發(fā)現(xiàn)閥門錯開;接班后配合檢修工工作,也沒進(jìn)行巡回檢查,使向反應(yīng)系統(tǒng)送原料油的錯誤延續(xù)了3個小時,65噸原料油串入換熱器、加熱爐、閃蒸塔、反應(yīng)器等。
(3)停車狀態(tài)有隱患。12月26日,操作工打開儀表控制室的氣動調(diào)節(jié)閥通蒸汽掃線后,沒有將氣動調(diào)節(jié)閥復(fù)位。此后,室內(nèi)外操作工都沒有重視對該閥所處的開關(guān)狀態(tài),其他進(jìn)系統(tǒng)的十多道閥門在停工中又沒有關(guān)閉。在誤操作的情況下,原料油暢通無阻地串入反應(yīng)系統(tǒng)。
(4)對異常情況判斷不當(dāng)。12月29日一班,閃蒸爐只點了兩個火嘴升溫,而且燃料氣壓力不足,爐內(nèi)油管既沒有送蒸汽,又沒有送原料油。8時,閃蒸爐出口原料總管溫度出現(xiàn)變化,由29℃升至109℃。對這一異常變化,閃蒸崗位室內(nèi)操作工沒有引起重視和做出正確判斷,使原料油串入反應(yīng)系統(tǒng)這一錯誤沒有及時發(fā)現(xiàn)。
(5)防凍保溫措施有缺陷。為防止原料油管發(fā)生凍凝,車間采取的“原料油自身循環(huán)和少量接送油”的措施是對的,但一般裝置停工應(yīng)采取加盲板的措施,把物料與被檢修系統(tǒng)斷開。12月27日車間判定的防凍保溫注意事項中,忽視了這一防止串油的關(guān)鍵性措施。
(6)管理上有漏洞。一線工人的崗位技術(shù)教育不落實,12月29日一班閃蒸崗位兩名操作工都不熟悉內(nèi)外送油的流程;執(zhí)行擬崗位責(zé)任制為中心的八項制度不嚴(yán),掛牌巡回檢查流于形式;車間各級干部也沒有上崗認(rèn)真檢查,錯開的閥門和溫度異常變化都沒有及時發(fā)現(xiàn)。