大慶石化總廠化肥廠合成車(chē)間輔助鍋爐發(fā)生爆管事故
1993年8月26日16日1時(shí)18分,大慶石化總廠化肥廠合成車(chē)間輔助鍋爐發(fā)生爆管事故。直接經(jīng)濟(jì)損失90.6l萬(wàn)元。
合成車(chē)間大檢修后,于8月24日17時(shí)開(kāi)工。8月26日零時(shí)20分,由于空分l0#空壓機(jī)故障停車(chē),備用機(jī)沒(méi)開(kāi)起來(lái)。而在開(kāi)工階段,儀表風(fēng)由合成空壓機(jī)和空分空壓機(jī)雙路供給,現(xiàn)只能由合成空壓機(jī)供風(fēng),導(dǎo)致儀表風(fēng)倒串入工業(yè)風(fēng)系統(tǒng)。零時(shí)28分,合成裝置儀表風(fēng)壓力從0.7MPa降至0.52MPa(要求儀表風(fēng)≮0.6MPa),致使合成裝置部分控制閥失靈。零時(shí)32分,去脫氧槽的102-U蒸汽冷凝液出口氣缸閥失靈,造成101-JC表面冷卻器外送冷凝液滿罐。
零時(shí)40分,脫氧槽在突然少收l0l-JC表面冷卻器90多噸水的情況下,l01-U液面由55%急速下降至零。這中間,由于查找原因,開(kāi)副線閥、開(kāi)泵等延誤了時(shí)間,致使鍋爐給水泵104-J抽空。1時(shí)04分,l0l-F高壓汽包液位LRC-l由55%突然降至16%,汽包另一套電極液位指示為零。在兩個(gè)液位指示不一致的情況下,末到現(xiàn)場(chǎng)檢查,操作人員誤認(rèn)16%液位是正確的,而沒(méi)有果斷滅火停爐,造成事故擴(kuò)大。1時(shí)18分,輔鍋干燒而爆管一根。
在處理事故中,由于汽碳比下降到1.5:1(正常3.5:1)達(dá)5分鐘,使一段爐101B觸媒結(jié)炭粉碎,損失l0.2噸;104-DH高溫變換爐超溫達(dá)685℃,高變觸媒全部失活,損失77噸;爐管損壞兩根,造成化肥廠全廠停工。
事故原因
(1)生產(chǎn)管理有漏洞,儀表風(fēng)由空分、合成兩路供給,當(dāng)l0機(jī)故障停車(chē)時(shí),備用8機(jī)達(dá)不到備用狀態(tài)而不能立即啟動(dòng)。使儀表風(fēng)系統(tǒng)壓力下降,造成部分控制閥關(guān)閉。
(2)職工思想麻痹,責(zé)任心不強(qiáng),101-U和101-JC液位發(fā)生大的變化,而沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)場(chǎng)操作人員在生產(chǎn)異常時(shí),未到現(xiàn)場(chǎng)檢查。無(wú)根據(jù)地相信有16%的液位指示,而忽視另一個(gè)指示為零的可靠性,造成誤判斷。
(3)在場(chǎng)的車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)指揮失誤,在汽包液位下降到“0”時(shí),沒(méi)有果斷的下達(dá)正確的命令,造成爐管?chē)?yán)重?zé)龎挠|媒結(jié)炭失活的后果。
(4)操作人員缺乏獨(dú)立處理生產(chǎn)的能力,使事故不斷擴(kuò)大。