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茂名石油工業(yè)公司煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中汽油串八瓦斯管線 爐溫超高燒壞設(shè)備

1984113日.茂名石油工業(yè)公司煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中。當(dāng)天7時(shí)30分,反應(yīng)崗位已達(dá)到裝催化劑條件,爐101保持恒溫,等待裝催化劑。8時(shí)30分,當(dāng)班班長聯(lián)系罐區(qū)向一級(jí)吸收塔送汽油,建立液面后開始三塔循環(huán)。約9時(shí),發(fā)現(xiàn)爐-101煙囪大冒黑煙。在進(jìn)行停爐檢查處理時(shí),發(fā)現(xiàn)爐10l爐膛溫度已高達(dá)1100℃,再生器分布板下溫度已達(dá)700℃(指標(biāo)為≯550℃)。爐101操作工關(guān)小油火和二次風(fēng),但溫度仍繼續(xù)上升。此時(shí),爐101爐膛溫度、再生器分布板下溫度都已超過1100℃,再生器床層溫度已達(dá)720℃。又將爐101油火熄滅.溫度仍不下降,并發(fā)現(xiàn)密相提升管靠塔壁處過熱發(fā)紅。此時(shí),將爐101的瓦斯火熄滅,溫度才慢慢下降。經(jīng)停汽檢查,發(fā)現(xiàn)分布板下大型卸料管、密相提升管護(hù)套、分布板中心人孔等設(shè)備被燒壞;裝置被迫停工8天,直接經(jīng)濟(jì)損失7.47萬元。

事故原因

1)穩(wěn)定崗位建立三塔循環(huán)過程中液面平衡不好,吸收塔氣態(tài)烴循環(huán)線與瓦斯總管的兩道切斷閥只關(guān)一道,而所關(guān)的這道閥又因腐蝕嚴(yán)重關(guān)不嚴(yán),汽油串入瓦斯管線中,造成瓦斯帶油。

2)技術(shù)素質(zhì)低。爐101操作工在爐超溫時(shí)判斷不準(zhǔn),沒有采取果斷措施,只關(guān)小油火,沒關(guān)瓦斯火;而爐超溫卻是因瓦斯帶油引起的。

3)開工秩序混亂。崗位人員外出檢查時(shí),儀表室無人監(jiān)盤,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)溫度變化。

教訓(xùn)

1)加強(qiáng)對(duì)工人的技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵,提高工人的技術(shù)水平。

2)裝置開工中,對(duì)流動(dòng)介質(zhì)不同的連通閥門全部關(guān)閉,防止互串。

3)儀表室要有專人監(jiān)盤,隨時(shí)掌握操作變化情況。

4)裝置大修時(shí),對(duì)使用時(shí)間長及不好用的閥門、管線及時(shí)修理或更換。