燕山石化公司煉油廠一催化裝置再生器下護2001蒸汽排凝點突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動滑閥上,自燃著火
1985年12月7日13時40分,燕山石化公司煉油廠一催化裝置再生器下護2001蒸汽排凝點突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動滑閥上,自燃著火。將待生單動滑閥信號風導管燒斷,供風中斷,滑閥自行關閉。工人用干粉滅火機將火撲滅。經檢查沒有燒壞其他設備。在處理過程中,因缺乏經驗,只顧開待生單動滑閥而渣油回煉切除不徹底,反應總進料控制閥關不嚴,以致發(fā)生U型管催化劑與油和泥結焦,導致再生器流化不起來,裝置被迫停工。
事故原因
(1)油的來源 酮苯來的熱熱與之連接的蒸汽掃線閥不嚴,蠟油串到蒸汽系統(tǒng),并有幾處排凝點發(fā)現(xiàn)排出蠟油。與此同時,爐2001霧化蒸汽線為防凍,排凝閥一直開著。當串油時,蠟油流出,并落在450℃的待生滑閥上而引起著火。
(2)待生滑閥關閉 該閥為風開閥,其供風導管為尼龍導管。著火時,供風導管被燒斷,滑閥因中斷供風而自行關閉,并超過行程極限,閥板卡住。在滅火后開工中,滑閥長時間又打不開,離合器不好用,5個人一直開了一個半小時,耽誤了迅速恢復開工的機會。
(3)U型管催化劑結焦,再生器及煙道著火 操作員發(fā)現(xiàn)滑閥閥位指示全關,立即將反應器總進料自保控制投入和關閉渣油回煉控制閥調節(jié)器。分餾崗位向罐區(qū)開始排放油漿,但由于渣油回煉切除不徹底,總進料控制閥關不嚴,加之催化劑停止流化,反應溫度降低,使進入反應器的油流到U型管內,造成催化劑結焦和泥,失去流化條件,致使裝置被迫停工。同時,由于排放油漿進罐閥門開度小,油漿排放不及,分餾塔油位過高,造成兩器壓力失調,當待生滑閥打開后,大量帶油的催化劑進入再生器發(fā)生二次燃燒,以致煙道著火達2小時之久。經切除主風,打開稀相噴水等措施將火熄滅。
教訓
(1)關鍵部位的油系統(tǒng)掃線用蒸汽應加雙道閥門。
(2)滑閥供風導管改用紫銅管。
(3)加強基本功訓練,提高工人對事故的預防及處理能力。