廣州石化總廠重油催化裝置停車清掃 催化劑突瀉
1991年5月17日晚,廣州石化總廠重油催化裝置因操作不穩(wěn)于21時50分,切斷進料進行燒焦。在燒焦過程中一、二再生器最高溫度曾達1050℃。為檢查設(shè)備因超溫損壞情況,裝置于18日17時停工。清掃第一再生器和反應(yīng)器內(nèi)余留催化劑的任務(wù),由廠勞動服務(wù)公司工程部某工程隊承擔。20日8時30分,該隊7人到現(xiàn)場經(jīng)車間安全教育、辦作業(yè)票、佩戴防護用品后,上午清掃完第一再生器,下午進入反應(yīng)器汽提毀,把催化劑鏟入“待生斜管”送往“一再”內(nèi)。因反應(yīng)器內(nèi)溫度較高,7人分兩組輪流作業(yè)。18時15分,突然聽到人叫聲,并看到從反應(yīng)器底人孔處飄出灰白色催化刑,一人從人孔處爬出。里面砸埋2人被搶救出后,經(jīng)職工醫(yī)院應(yīng)急處理并急送廣州市醫(yī)院,但搶救無效分別于5月21日、24日死亡。
事故原因
(1)原料油調(diào)合不均勻,分層嚴重,使原料油超重,導(dǎo)致進裝置原料油性質(zhì)急劇變差,操作不穩(wěn),又造成“碳堆積”致停車。
(2)缺乏處理嚴重碳堆積的經(jīng)驗。對專利技術(shù)認識不足,當班操作人員在沒有進料分析報告的情況下,未能判斷原料油性質(zhì)嚴重變化,仍按以前換罐出現(xiàn)的現(xiàn)象處理。因而未能及時采取有效措施,引起催化劑嚴重“碳堆積”,造成設(shè)備超溫。
(3)管理制度不完善,交接班制度執(zhí)行不嚴。原料全分析項目被遺忘,未做分析,調(diào)度布置分析任務(wù)后也未檢查。
(4)由于發(fā)生“碳堆積”,在再生器燒焦時最高溫度曾達1050℃,含碳的高溫催化荊在旋風分離器的料腿集合斗處,形成“燃結(jié)”狀態(tài)(即松散的結(jié)塊),堵塞在管內(nèi)。此時,現(xiàn)場在拆卸反應(yīng)器裝卸孔蓋,反應(yīng)器旋分料腿受到震動,使料腿中的高溫催化劑突然傾瀉下來,造成傷人事故。
防范措施
(1)對設(shè)備搶修,要創(chuàng)造良好的安全條件和作業(yè)環(huán)境,處理置換要徹底,不允許留有殘余物料,溫度要在40℃以下,進入前必須采樣分析,符合安全要求。
(2)進入塔罐前,所有人孔必須打開,有新鮮空氣對流,與其相連的管線必須加盲板,防止有毒害物質(zhì)竄入。
(3)設(shè)備安全狀況必須經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)確認,必要時,由二級廠安全部門審查批準,方能進入設(shè)備內(nèi)施工。
(4)必須嚴格執(zhí)行使用民工安全管理制度,在整個作業(yè)過程中,使用單位必須有專人負責指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。