??水泥2021年1月24日白班接班時(shí)窯燒成帶筒體溫度無(wú)異常,14:55分燒成帶突然垮大量窯皮(見(jiàn)圖1),當(dāng)班中控操作員聽(tīng)到窯上有較大異響,立即通知崗位到現(xiàn)場(chǎng)檢查窯運(yùn)行情況和篦冷機(jī)頭部是否有大塊料。15:10分窯筒體9.57米(現(xiàn)場(chǎng)8.5米)處溫度突然由230℃上升到563℃(見(jiàn)圖2、圖3),面積約0.3平方米,同時(shí)窯筒體出現(xiàn)暗斑,中控操作員立即電話向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),同時(shí)做減產(chǎn)減窯速調(diào)整,現(xiàn)場(chǎng)緊急采取移風(fēng)機(jī)接壓縮氣管冷卻降溫,但無(wú)好轉(zhuǎn),經(jīng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),15:23分窯止料停窯搶修。1月27日搶修結(jié)束,22:30分點(diǎn)火烘窯,28日12:38分投料恢復(fù)生產(chǎn)。事故造成停窯93.25小時(shí),屬較大工藝事故。圖1:1月24日14:55分燒成帶垮大量窯皮窯電流趨勢(shì)圖(黑色是窯電流)
圖2:1月24日15:00分中控9.57米處溫度230℃圖3:1月24日15:10窯筒體9.57米溫度上升到563℃
冷窯后進(jìn)窯內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),燒紅部位處于窯內(nèi)8.5m,共掉了12塊耐火磚(圖4),窯筒體已裸露;該處是2020年3月份窯大修時(shí)更換的耐火磚,掉磚位置周圍耐火磚剩余厚度約30--50mm(見(jiàn)圖5、圖6)。掉磚位置周圍整體耐火磚較薄,沒(méi)掉的磚均附有窯皮,清除窯皮后,對(duì)磚薄區(qū)域耐火磚進(jìn)行測(cè)厚,磚厚僅有50--100mm(見(jiàn)圖7)。根據(jù)耐火磚厚度情況,決定對(duì)磚厚小于125mm區(qū)域(3.4—11.2米)進(jìn)行整體更換(圖8),以確保窯運(yùn)行到3月份年度大修。
圖5:掉磚處周邊耐火磚情況:掉磚位置周圍耐火磚剩余厚度約30--50mm圖6:掉磚位置周圍耐火磚剩余厚度約30--50mm圖7:窯內(nèi)4—11.0米窯磚整體較薄,在50-100mm圖8:拆除薄磚后剩余磚測(cè)厚情況:磚厚在130-150mm圖9:更換好后的窯磚
三、事故原因
(1)、窯故障停窯次數(shù)多,導(dǎo)致耐火材料損耗大。2020年共停窯14次,其中工藝故障5次,機(jī)械設(shè)備故障3次,電氣故障2次,其它4次,多次停窯冷熱交替對(duì)耐火磚穩(wěn)定性沖擊很大,縮短了耐火磚的使用壽命。
(2)、入窯生料質(zhì)量波動(dòng),導(dǎo)致窯內(nèi)熱工制度變化大,窯皮頻繁掉落。特別是立磨檢修時(shí)間長(zhǎng)生料庫(kù)料位低于24m后,入窯生料KH急劇下降(KH從0.915下降到0.880),開(kāi)磨后短時(shí)內(nèi)難調(diào)整到位,造成窯況波動(dòng)很大。
(3)、窯操作員技能水平不足。在物料發(fā)生較大變動(dòng)時(shí),操作上未及時(shí)做好相應(yīng)調(diào)整,導(dǎo)致窯況波動(dòng)較大,窯皮頻繁掉落,耐火磚受較大影響。(4)、燃燒器頭部結(jié)焦,未及時(shí)清理,造成火焰形狀不好,影響窯皮的穩(wěn)定性。2、外電停機(jī)次數(shù)多時(shí)間長(zhǎng),是造成本次事故的另一重要因素。2020年外電跳停3次,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)45.6小時(shí),停電后窯內(nèi)溫度下降幅度大,無(wú)準(zhǔn)備的外電跳停對(duì)耐火磚使用壽命影響更大,加劇了耐火磚剝落;3、窯內(nèi)耐火磚掉磚部位是2020年3月大修時(shí)整體更換的耐火磚,使用已有10個(gè)月,整體磚厚較薄。1、加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管理,要求各專業(yè)技術(shù)人員和工段長(zhǎng)每周至少對(duì)管轄范圍內(nèi)設(shè)備時(shí)行一次專業(yè)巡檢,減少設(shè)備隱患。同時(shí)對(duì)工藝、機(jī)械、電氣故障造成停窯的原因進(jìn)行系統(tǒng)分析,查找問(wèn)題根源,落實(shí)整改措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn),明確責(zé)任人,并寫入業(yè)績(jī)合同中;2、對(duì)立磨定檢項(xiàng)目提前進(jìn)行方案評(píng)審,確保檢修進(jìn)度,檢修前提前1天通知技術(shù)質(zhì)量部做好配料調(diào)整,盡可能減小低庫(kù)位造成入窯生料質(zhì)量波動(dòng),同時(shí)保證生料庫(kù)位在23m前開(kāi)起立磨,減少物料離析波動(dòng)。3、對(duì)窯操作員進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)理論培訓(xùn)和中控現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),提高操作水平和應(yīng)急反應(yīng)技能。制定燃燒器管理制度,確定每班至少清理燃燒器頭部端面結(jié)焦1次,確?;鹧嫘螤钫!?/span>4、機(jī)電部加強(qiáng)與供電部門溝通,表明??水泥連續(xù)生產(chǎn)的重要性,提前告知??水泥年度檢修時(shí)間,供電部門配合??水泥在年度大修時(shí)進(jìn)行供電線路檢修和砍青工作,對(duì)電網(wǎng)電壓有波動(dòng)時(shí)及時(shí)通知。