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電廠汽輪發(fā)電機(jī)重大事故案例列舉

一般說來,汽輪發(fā)電機(jī)事故多緣于材料和結(jié)構(gòu)上的缺陷。但近年來,隨著我國電力生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、汽輪發(fā)電機(jī)單機(jī)容量的不斷攀升,因機(jī)組振動等原因造成的汽輪發(fā)電機(jī)事故也時有發(fā)生,尤其是特重大事故的發(fā)生,已經(jīng)嚴(yán)重影響到機(jī)組的安全運(yùn)行,同時給電廠和發(fā)電設(shè)備制造廠帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。下面從事故類型結(jié)合國內(nèi)外典型案例對汽輪發(fā)電機(jī)常見事故進(jìn)行介紹。

一、軸系斷裂事故





汽輪發(fā)電機(jī)組的大部分事故,甚至比較嚴(yán)重的設(shè)備損壞事故,多由振動引起,機(jī)組異常振動是造成設(shè)備損壞的主要原因之一。機(jī)組振動會使設(shè)備在振動力作用下?lián)p壞;長期振動會造成基礎(chǔ)及周圍建筑物產(chǎn)生共振損壞。這當(dāng)中,機(jī)組軸系扭振現(xiàn)象是發(fā)展大電網(wǎng)和大機(jī)組所面臨的重大課題。1970年代以前,由于單機(jī)容量相對較小,扭振的危害性并不突出;但近幾十年來,隨著超高壓大電網(wǎng)和大功率機(jī)組的投產(chǎn),國內(nèi)外陸續(xù)發(fā)生多起網(wǎng)-機(jī)諧振造成機(jī)組嚴(yán)重?fù)p毀的重大事故,引起全世界廣泛關(guān)注。



1、日本海南#3機(jī)事故



日本關(guān)西電力公司海南電廠容量為 600MW的#3 機(jī)于 1972 年 6 月在試運(yùn)行中發(fā)生破壞性事故。這次事故在機(jī)組發(fā)生巨大振動之后的極短時間內(nèi)即發(fā)生。

通常,汽輪發(fā)電機(jī)振動增大的原因很多,但在如此短的時間內(nèi)發(fā)生如此巨大的振動,#3 機(jī)#11 軸承(勵磁機(jī)處)損壞可謂該次事故的起因。由于#11軸承的軸承蓋和軸承座裝配質(zhì)量不太好,試運(yùn)行中,轉(zhuǎn)速下降時軸振動特別大,磨損了螺栓的螺紋;超速試驗(yàn)時(轉(zhuǎn)速上升到 3850r/min),#11 軸承的軸振動驟然增大,致使軸承蓋固定螺栓脫出,上軸瓦脫落;而上軸瓦和擋油環(huán)一起飛出后,便無法向軸承下半部提供潤滑油,#11 軸承作用消失。這時,油膜阻尼降低,導(dǎo)致軸系臨界轉(zhuǎn)速下降,接近當(dāng)時的實(shí)際轉(zhuǎn)速(3850r/min),引發(fā)共振,共振隨即導(dǎo)致勵磁機(jī)軸出現(xiàn)巨大振動(見圖)。在機(jī)組發(fā)生巨大振動之后的極短時間內(nèi),多段軸斷裂,零部件飛出,并引發(fā)火災(zāi),釀成特大事故。圖 3 為#9 ~#10 發(fā)電機(jī)軸承結(jié)構(gòu),圖 4 為#11 軸承結(jié)構(gòu)圖。

隨著發(fā)電機(jī)容量的增大及轉(zhuǎn)軸的增長,汽輪發(fā)電機(jī)的振動問題將會變得更加重要,因此在結(jié)構(gòu)、安裝、試運(yùn)行各方面都應(yīng)尤為重視。該事故的教訓(xùn)說明,對軸承安裝及固定必須采用一種充分考慮了振動問題的安裝工藝方法。另外,應(yīng)從平衡調(diào)整方法入手,改進(jìn)發(fā)電機(jī)包括勵磁機(jī)的整個軸系振動計(jì)算的檢查方法。

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2、陜西某電廠機(jī)組軸系斷裂特大事故


陜西某電廠(200MW)#5 汽輪發(fā)電機(jī)組于 1988年 2 月 ,在進(jìn)行提升轉(zhuǎn)速的危急保安器動作試驗(yàn)時,發(fā)生了軸系斷裂的特大事故。軸系 7 處對輪螺栓、軸體 5 處斷裂,共斷為 13 段,主機(jī)基本毀壞。

當(dāng)日,做#1 飛錘提升轉(zhuǎn)速試驗(yàn)時,試驗(yàn)人員將#5 機(jī)盤上轉(zhuǎn)速表顯示的 3228r/min,誤看作3328r /min,并手按集控室停機(jī)按鈕,使得機(jī)組跳閘,但并未與相關(guān)試驗(yàn)人員聯(lián)系,致使他們誤認(rèn)為#1 飛錘已經(jīng)動作。做#2 飛錘提升轉(zhuǎn)速試驗(yàn)過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速升至 3302r/min 之際,發(fā)出類似于汽門動作的聲音,試驗(yàn)人員誤認(rèn)為#2 飛錘已動作,于是將超速試驗(yàn)手柄放開,后確認(rèn)#2 飛錘并未動作。當(dāng)轉(zhuǎn)速降至3020r/min時,未發(fā)現(xiàn)異常,繼續(xù)進(jìn)行#2 飛錘動作試驗(yàn)。隨即,先聽到升速叫聲,隨即副勵磁機(jī)噴出灰塵,然后聽到一聲悶響,發(fā)電機(jī)端部著火,#1 瓦蓋翻起,高壓后汽封噴出蒸汽,試驗(yàn)人員跌倒。從聽到升速叫聲到發(fā)電機(jī)端部著火時間僅約6s至8s。

這次事故是由油膜失穩(wěn)開始,突發(fā)性、綜合性強(qiáng)烈振動造成軸系嚴(yán)重破壞。該機(jī)組軸系穩(wěn)定性裕度偏低和機(jī)組轉(zhuǎn)速飛升超速到 3500r/min ~3600r/min 是釀成這次事故的主要起因。


3、新疆某熱電廠#3機(jī)組特別重大事故



新疆某熱電廠#3 發(fā)電機(jī)——變壓器組于 1999年2 月發(fā)生污閃,#3 發(fā)電機(jī)組跳閘,機(jī)組電功率從41MW 甩到零。汽輪機(jī)抽汽逆止閥水壓聯(lián)鎖保護(hù)動作,各段抽汽逆止閥關(guān)閉,轉(zhuǎn)速飛升到3159r/min后下降。有關(guān)人員到現(xiàn)場確認(rèn)自動主汽門是否關(guān)閉,確認(rèn)轉(zhuǎn)速,并啟動交流潤滑油泵檢查,調(diào)整同步器。當(dāng)時機(jī)組振動正常,自動主汽門和調(diào)速汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速2960r/min。技術(shù)人員認(rèn)為是污閃造成機(jī)組甩負(fù)荷,復(fù)位調(diào)壓器和同步器后,同意維持空轉(zhuǎn)、開啟主汽門,并將汽機(jī)熱工聯(lián)鎖保護(hù)總開關(guān)切至“退除”位置。而復(fù)位低壓調(diào)壓器時,出現(xiàn)機(jī)組加速,機(jī)頭顫動,汽輪機(jī)聲音越來越大等異常情況。機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到 3300r/min 時,現(xiàn)場人員立即手打危急遮斷器按鈕,關(guān)閉自動主汽門,同時將同步器復(fù)位,但機(jī)組轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升。他們又?jǐn)?shù)次手打危急遮斷器按鈕,但轉(zhuǎn)速依然飛速上升。在轉(zhuǎn)速達(dá)到3800r/min時,人員撤離,此時轉(zhuǎn)速為 4500r/min 。

不久,#3 機(jī)組發(fā)生超速飛車。隨著—聲巨響,機(jī)組中部有物體飛出,保溫棉渣四處散落,汽機(jī)下方及冷油器處起火。

究其原因,1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉,是機(jī)組超速飛車的主要和直接原因;運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動保護(hù)動作后,本應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動門后解列調(diào)壓器,但卻未明確上述操作的先后順序,造成關(guān)閉抽汽電動門和解列調(diào)壓器的無序操作,這是機(jī)組超速飛車的次要原因。




4、遼寧某電廠#1機(jī)組軸系斷裂事故



遼寧某電廠 1999 年8月準(zhǔn)備檢查調(diào)速汽門開度時,主汽門關(guān)閉,同時伴隨一聲巨響,發(fā)電機(jī)后部著火,軸系斷為 11 段,呈 10個斷裂面,機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞。其中 5 處為軸斷裂,4 處為對輪螺栓斷裂,1處為齒型聯(lián)軸器失效。

正是因?yàn)辇X輪聯(lián)軸器失效,才使得運(yùn)行中主油泵小軸與汽輪機(jī)主軸脫開。主油泵停止工作、轉(zhuǎn)速失去監(jiān)測、調(diào)節(jié)系統(tǒng)失控,上述因素耦合的特殊工況致使低壓缸鑄鐵隔板在壓力波沖擊作用下碎裂,這是軸系損壞的主要原因。該起事故中,低壓缸鑄鐵隔板碎裂損壞,靜、動部件嚴(yán)重碰磨,機(jī)組發(fā)生強(qiáng)烈振動,則是轉(zhuǎn)子斷裂、軸系破壞的主要原因。

而齒型聯(lián)軸器失效,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速失去監(jiān)測、調(diào)節(jié)系統(tǒng)失控,中壓缸瞬時進(jìn)入大量蒸汽,這種情況當(dāng)時在國內(nèi)從未曾發(fā)生?,F(xiàn)場運(yùn)行人員對此缺乏正確判斷,認(rèn)為“無異?!?,仍按正常操作程序進(jìn)行起動,致使中、低壓缸瞬時進(jìn)入大量蒸汽,也是原因之一。


二、大軸彎曲事故



1、黑龍江某電廠大軸彎曲事故



黑龍江某電廠電機(jī)檢修人員1993年11月在#2機(jī)處理勵磁機(jī)整流碳刷冒火缺陷時,因處理工藝水平、技術(shù)水平不高,引起環(huán)火,導(dǎo)致#2 發(fā)電機(jī)失磁,有功負(fù)荷急劇擺動,調(diào)速汽門失控,為這次事故埋下禍患。當(dāng)電氣運(yùn)行值班員為控制發(fā)電機(jī)失步,用同步器減#2 機(jī)有功負(fù)荷時,已調(diào)整無效,故斷開滅磁開關(guān),解列該機(jī)。#2 機(jī)解列后,調(diào)速汽門不但無法關(guān)閉,維持機(jī)組空轉(zhuǎn),且轉(zhuǎn)速急速飛升,引起危急保安器動作,自動主汽門關(guān)閉。

由于自動主汽門有卡澀缺陷,未關(guān)嚴(yán),造成機(jī)組超速事故:首先是汽機(jī)末三級葉片斷裂損壞,并擊穿低壓缸發(fā)生第一次爆炸,機(jī)組強(qiáng)烈振動,串軸加大,軸系穩(wěn)定破壞,進(jìn)而損壞發(fā)電機(jī)密封瓦;其后,氫氣溢出發(fā)生第二次爆炸并著火,同時引燃汽機(jī)透平油及部分電纜;隨之,軸系進(jìn)一步失穩(wěn),破壞全部軸承,扭斷主軸,使汽輪發(fā)電機(jī)組各動靜部分嚴(yán)重碰磨、撞擊,機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞。關(guān)閉主蒸汽管電動主閘門及總汽門后,才完全切斷進(jìn)汽,轉(zhuǎn)子失去轉(zhuǎn)動動力而停止,整個過程的時間短暫。



2、國內(nèi)某電廠#1機(jī)大軸彎曲事故



國內(nèi)某電廠#1 機(jī)組 1998 年 7 月進(jìn)行第三次啟動時,發(fā)生大軸彎曲事故。彎曲的直接原因在于高壓轉(zhuǎn)子脹差越限,沒有及時打閘停機(jī),導(dǎo)致高壓前后汽封和隔板汽封軸向、徑向碰磨,打閘后惰走過程中高壓脹差最大達(dá)+5.02mm。

高壓脹差越限由以下因素引起:

(1)接線錯誤,功率表無指示,沒有及時停機(jī)處理;高壓油動機(jī)又開到最大,從而增大了高壓脹差的變化率。

(2)機(jī)組參數(shù)不匹配。

(3)違反運(yùn)行規(guī)程。規(guī)程規(guī)定,高壓脹差+3.0mm報(bào)警,+4.0mm打閘,但該機(jī)在高壓脹差到 4.46mm時才解列、打閘,機(jī)組經(jīng)過長達(dá)24min惰走到靜止,加重了軸向、徑向磨損,造成大軸彎曲事故。




三、機(jī)組斷油燒瓦事故






汽輪機(jī)組潤滑油系統(tǒng)是整個汽輪發(fā)電機(jī)組的一個重要組成部分,潤滑油系統(tǒng)出現(xiàn)異常,嚴(yán)重時會導(dǎo)致汽輪機(jī)燒瓦、軸頸拉傷、大軸彎曲、轉(zhuǎn)子動靜磨擦甚至整機(jī)損壞等惡性事故的發(fā)生。實(shí)際運(yùn)行中,因潤滑油系統(tǒng)故障而被迫停機(jī)的事情常有發(fā)生。軸頸損傷對汽輪發(fā)電機(jī)組影響大,且軸頸損傷的同時常常伴隨機(jī)組燒瓦。




1、浙江某電廠#1機(jī)組燒瓦事故



浙江某電廠#1 汽輪發(fā)電機(jī)組 1988 年 8 月因油系統(tǒng)中滲有大量空氣,自動主汽門自行關(guān)閉,調(diào)速油泵又未自啟動,交流潤滑油泵剛自啟動即被直流油泵自啟動閉鎖,故直流油泵自啟動后電機(jī)燒損,致使斷電燒瓦,造成重大事故。應(yīng)該說,主油泵工作失常是該事故的起因。這次跳機(jī)事故之所以擴(kuò)大成斷油燒瓦,主要原因在于直流潤滑油泵自啟動后電機(jī)燒毀,而直流潤滑油泵電機(jī)燒毀時直流母線電壓偏低,造成調(diào)速油泵、交流潤滑油泵手動搶合不成。


2、河南某電廠#1機(jī)組軸瓦燒損事故


河南某電廠#1 機(jī)組在 2004 年 9 月的 168h 試運(yùn)后消缺工作結(jié)束,重新啟動,運(yùn)行 27h 后,#1 機(jī)組#5 軸瓦溫度異常升高到 113.35℃。#5 瓦金屬溫度開始上升過程中,其振動也出現(xiàn)異常波動,故于9 月 30 日 18:58 緊急停機(jī),10 月 24 日啟動,機(jī)組總共停運(yùn) 24 天。

其原因在于,#5 軸瓦在制造期間少了一道脫氫工藝,使得鎢金與瓦塊接合面處存有氫氣,運(yùn)行中氫氣聚集導(dǎo)致軸瓦鼓包,破壞了頂軸油膜壓力,引起軸瓦溫度升高,積累至一定程度后,油膜壓力下降幾乎到零,從而導(dǎo)致軸瓦磨損,這是該事故的主要原因;運(yùn)行中潤滑油質(zhì)較臟,也是機(jī)組運(yùn)行的一個不安全因素。


3、江蘇某電廠超臨界機(jī)組軸頸損傷


江蘇某電廠安裝有 2 臺 600MW超臨界機(jī)組。2006 年 3 月 3 日,C 級檢修發(fā)電機(jī)抽轉(zhuǎn)子發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)勵端軸瓦嚴(yán)重磨損,軸頸亦嚴(yán)重磨損。3 月 8日揭開#8 軸瓦瓦蓋時,發(fā)現(xiàn)#8 軸瓦軸頸中間部位嚴(yán)重磨損,磨損發(fā)生在#8 軸瓦軸頸中間位置,軸向長約 420mm的軸段,磨損深度(半徑方向)0.01mm~0.80mm.最深約 1.0mm。

翻出#8 軸瓦上瓦后發(fā)現(xiàn),上瓦有輕微擦傷,#8軸頸則嚴(yán)重刮傷,有 17 條傷痕,最大傷痕寬約 2mm,深約 lmm,傷痕呈圓周狀,從中間到兩側(cè)依次漸密地分布在#8 軸頸處。翻出#8 軸瓦下半瓦后發(fā)現(xiàn),發(fā)電機(jī)端頂軸油囊基本被磨損或被磨損的鎢金填平,電機(jī)端瓦的表面鎢金磨損嚴(yán)重,而汽端鎢金表面有嚴(yán)重拉毛現(xiàn)象,拉毛處附著大量纖細(xì)鋼絲。濾網(wǎng)嚴(yán)重破損造成大量的纖細(xì)鋼絲進(jìn)入潤滑油系統(tǒng):大量的纖細(xì)濾網(wǎng)鋼絲隨著潤滑油涌進(jìn)軸頸與軸瓦之間.破壞了軸與瓦之間的油膜,加劇了軸與瓦間的摩擦。

事故發(fā)生時,頂軸油母管壓力已降至 9MPa,低于設(shè)計(jì)值 12MPa。在該壓力下,#8 軸頸已不能完全頂起。由于頂軸油母管壓力下降,導(dǎo)致軸頸與軸瓦間隙減小,而此時低壓缸兩側(cè)的軸瓦隨軸承座受凝汽器真空影響而單邊偏折,從而易引起軸瓦單側(cè)燒瓦。



四、腐蝕及裂紋事故




1、江蘇護(hù)環(huán)應(yīng)力腐蝕裂紋



護(hù)環(huán)用以保護(hù)轉(zhuǎn)子端部線圈,尤其兩級汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速高,護(hù)環(huán)得承受很大的機(jī)械應(yīng)力,是汽輪發(fā)電機(jī)最關(guān)健的鍛件,因此人們對護(hù)環(huán)材料的質(zhì)量要求相當(dāng)高。

2000 年前,國產(chǎn)和進(jìn)口 300MW 及以上容量的汽輪發(fā)電機(jī)都曾發(fā)生不同性質(zhì)的事故,而護(hù)環(huán)事故比較突出,其中應(yīng)力腐蝕破裂又占大多數(shù),為此造成有的發(fā)電機(jī)事故后停機(jī)上千小時進(jìn)行修復(fù),損失電量上億 kWh,特別值得注意。

如 1987 年某電廠#7 發(fā)電機(jī)組于 l986 年 11 月投產(chǎn),1987 年 1 月事故停機(jī)。護(hù)環(huán)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)嵌裝面圓角處有應(yīng)力腐蝕裂紋群。山西某電廠200MW 氫冷機(jī)組 1985 年投產(chǎn),1988 年大修時檢查發(fā)現(xiàn)其#3 發(fā)電機(jī)兩個護(hù)環(huán)共 5 處存在晶界紋,勵側(cè)有一處延晶裂紋,長約 4mm,汽側(cè)有一處腐蝕坑和晶界裂紋,裂紋長 2mm,一般長度為0.1mm ~ 0.3mm。所以應(yīng)防止護(hù)環(huán)應(yīng)力腐蝕,防止不平衡電流(負(fù)序流)超過規(guī)定值燒損護(hù)環(huán),防止發(fā)電機(jī)超速損壞護(hù)環(huán)。


2、定子線棒裂紋事故

某電廠#5、#6 發(fā)電機(jī)系原蘇聯(lián) 1950 年代設(shè)計(jì)產(chǎn)品,容量 200MW,1979 年投運(yùn)。但從 1993 年開始,#5、#6 發(fā)電機(jī)曾 4 次出現(xiàn)兩端部鐵心松動、過熱及斷齒現(xiàn)象,后又發(fā)現(xiàn)定子線棒松動磨損。2002年對#6 發(fā)電機(jī)做兩倍頻測量,各槽線棒固有振動頻率均發(fā)生變化。2002 年 8 月,#6 發(fā)電機(jī)運(yùn)行中,定子線棒汽側(cè)漸開線鼻部近集水盒 R彎處導(dǎo)線斷裂漏水,停機(jī)轉(zhuǎn)檢修進(jìn)行了更換線棒處理。經(jīng)檢查,宏觀可見 7 根線棒斷裂。主要原因在于:

(1) 發(fā)電機(jī)定子線棒松動,各槽線棒固有振動頻率由此發(fā)生變化,進(jìn)而引起部分線棒共振,造成線棒承受較大的周期循環(huán)應(yīng)力;

(2)定子線棒汽側(cè)漸開線鼻部近集水盒 R 彎處導(dǎo)線由于加工時彎曲變形,使該處導(dǎo)線受彎曲力作用且導(dǎo)線外圓部分受到拉應(yīng)力;裂紋產(chǎn)生部位系焊接區(qū)與非焊接區(qū)的交界處,故此處又是焊接熱影響區(qū),該區(qū)域殘余應(yīng)力較大。另外,該部位導(dǎo)線由于綁扎受到約束,所以較大的周期循環(huán)應(yīng)力集中作用于導(dǎo)線 R 彎處。

(3) 扁銅管內(nèi)腐蝕產(chǎn)物中 S、Cl 和 P 等腐蝕性物質(zhì)長期作用于銅管內(nèi)壁,于管內(nèi)壁形成腐蝕坑。在腐蝕和周期循環(huán)應(yīng)力作用下,腐蝕坑處形成微裂紋,逐步向外發(fā)展形成宏觀裂紋,最后貫穿整個管壁,造成扁銅管開裂泄漏。

(4)腐蝕性物質(zhì) S、Cl 等應(yīng)為冷卻水帶進(jìn),水冷器有微漏處,運(yùn)行過程中不斷有少量循環(huán)水被帶入機(jī)冷水中。

(5)扁銅管內(nèi)壁覆蓋的含多種物質(zhì)的腐蝕產(chǎn)物,特別是含有 Cu、Fe 的腐蝕產(chǎn)物,在磁場作用下易沉積,沉積物堵塞水流可造成發(fā)電機(jī)定子嚴(yán)重?zé)龘p事故,這也是不容忽視的一個重要問題。


3、轉(zhuǎn)子裂紋事故

某電廠 600MW#3 機(jī)組 2002 年 4 月因振動過大緊急停機(jī)。在制造廠檢查時,發(fā)現(xiàn)勵側(cè)護(hù)環(huán)內(nèi)側(cè) 100mm 處徑向跳動值最大達(dá) 600 m,于是又對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子拔護(hù)環(huán)檢查,發(fā)現(xiàn)其發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁側(cè)護(hù)環(huán)下本體與軸柄過渡圓角處,存在一沿轉(zhuǎn)子周向165 °、最大深度為 180mm 的裂紋,轉(zhuǎn)子嚴(yán)重?fù)p壞、報(bào)廢。該事故造成的損失巨大。后來由于處理得當(dāng),避免了更大事故的發(fā)生。此前,早在 1998 年 3月 16 日就曾因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁引線壓板螺釘斷裂,造成發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子嚴(yán)重?fù)p壞返廠處理,同時將#4 發(fā)電機(jī) 定轉(zhuǎn)子換至#3 機(jī)組上,并于 1998 年 7月 10 日投入運(yùn)行。

勵磁引線壓板槽槽底根部 R角處嚴(yán)重的應(yīng)力集中和鍛件存在冶金夾渣及材料脆性,是造成轉(zhuǎn)子產(chǎn)生裂紋的主要原因。具體分析,發(fā)現(xiàn)制造廠將勵磁引線壓板槽槽底根部 R 角曲率半徑由原設(shè)計(jì)6.35mm 減小到 3mm,實(shí)際測量最小處僅約 1mm,且形狀不規(guī)則并帶有尖角,應(yīng)力集中情況尤為嚴(yán)重。同時,轉(zhuǎn)子材質(zhì)脆性轉(zhuǎn)變溫度 FATT 及沖擊韌性超標(biāo),為不合格轉(zhuǎn)子。此外,轉(zhuǎn)子裂紋性質(zhì)為高周疲勞開裂,裂紋斷面面積約為轉(zhuǎn)子截面的 1/3。裂紋斷口為新月形呈淺碟狀,斷面平坦呈細(xì)瓷狀,斷口附近未見明顯宏觀變形,為亞臨界裂紋擴(kuò)展。斷口宏觀形貌具有貝殼紋、一次放射線和二次放射線等疲勞斷裂特征,斷裂源位于勵磁引線壓板槽槽底根部 R 角及附近區(qū)域。

斷口微觀形貌具有條紋、小斷塊和與裂紋擴(kuò)展方向基本垂直的二次裂紋等疲勞特征。裂紋走向從壓板槽槽底根部 R 角區(qū)域開始,在垂直于變截面過渡區(qū)主應(yīng)力方向,沿徑向和周向綜合擴(kuò)展,形成疲勞斷面。有 20%~ 30%的斷面為沿晶斷裂,表明材料呈脆性,對缺口的敏感性強(qiáng)。


五、絕緣擊穿接地事故





絕緣擊穿接地是汽輪發(fā)電機(jī)的一種多發(fā)事故,如某電廠 600MW發(fā)電機(jī),因轉(zhuǎn)子勵磁引線壓板螺栓頭斷裂,造成機(jī)毀,損失慘重,歷時半年才得以修復(fù)。又如另一臺進(jìn)口的 660MW 發(fā)電機(jī),1994 年12 月并網(wǎng)運(yùn)行,l996 年發(fā)生事故.總共只運(yùn)行了3702h。事故后停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)定子 B 相絕緣被擊穿接地,汽端定子鐵心第 2l槽有 4 段鐵齒燒損,出現(xiàn) 150mm × 90mm × 50mm 的大洞,部分線棒絕緣因過熱損壞,因鐵心熔化產(chǎn)生的金屬熔渣將轉(zhuǎn)子表面和定子瞠內(nèi)擊傷,歷經(jīng) 4 個月才得以修復(fù)。事故原因一是鐵心有傷,產(chǎn)生較大渦流,二是端部通風(fēng)不良。圖 5 為汽側(cè)鐵心燒損部位。

上述事故中,制造質(zhì)量欠佳是發(fā)生事故的主要原因,這包括設(shè)計(jì)、工藝、原材料、廠內(nèi)試驗(yàn)等,但最主要的還是管理問題。原本有些質(zhì)量問題在制造廠或工地經(jīng)返修是可以排除的,而有些質(zhì)量問題卻無法修復(fù)、彌補(bǔ),造成永久性缺陷。比如加工軸頸時其直徑小于設(shè)計(jì)值,或因在廠內(nèi)做超速試驗(yàn)時斷油發(fā)生軸頸研磨,不得不將軸頸直徑車小;轉(zhuǎn)子通風(fēng)孔加工時局部地方的通風(fēng)孔橫截面積小于標(biāo)準(zhǔn)值等。




六、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈事故


1、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈引出線崩毀事故



發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈是發(fā)電機(jī)勵磁的重要組成部分,其引出線崩斷,會使運(yùn)行中的發(fā)電機(jī)定子線圈失去勵磁而引發(fā)事故。

四川某電廠#1 發(fā)電機(jī) 1992 年投入運(yùn)行。由于輔機(jī)設(shè)備突然故障短時停機(jī),發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)的碳刷、碳刷架、卡簧得到清灰檢查 ,兩只發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子碳刷(正、負(fù)極各一只)被更換。#1 發(fā)電機(jī)正常啟機(jī)升壓至 4.8kV、6.3kV 時,對發(fā)電機(jī)、勵磁機(jī)的常規(guī)絕緣檢查未發(fā)現(xiàn)任何異常,并網(wǎng)后帶有功負(fù)荷4MW、無功 2MVar、定子電流 400A 時,發(fā)電機(jī)正極滑環(huán)上有一只碳刷出現(xiàn)跳動聲響,無火花出現(xiàn)。經(jīng)調(diào)整,卡簧壓力仍無法消除,不久,發(fā)電機(jī)滑環(huán)處突然迸發(fā)出長達(dá) 1m的強(qiáng)烈火花,立即按下緊急跳閘按鈕,#1 發(fā)電機(jī)解列停機(jī)。穿過正極滑環(huán)的負(fù)極引線絕緣受損,是造成負(fù)極引線與正極滑環(huán)短路的原因。

從設(shè)計(jì)方面來看,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組引入連續(xù)勵磁電流的正、負(fù)極滑環(huán)可以在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的兩端,也可以在轉(zhuǎn)子的同一端。#1 發(fā)電機(jī)的正、負(fù)極滑環(huán)就是按照在轉(zhuǎn)子同一端集中布置在汽輪機(jī)側(cè)設(shè)計(jì)制造。

這樣的設(shè)計(jì)存在如下弊端:負(fù)極引線穿過正極滑環(huán),給負(fù)極引線與正極滑環(huán)提供了短路機(jī)會;使發(fā)電機(jī)側(cè)的滑環(huán)與發(fā)電機(jī)端蓋間的距離相對縮短,僅有25mm(發(fā)電機(jī)正、負(fù)極滑環(huán)按兩端設(shè)計(jì)布置,該尺寸為 50mm),起吊發(fā)電機(jī)端蓋很容易機(jī)械撞傷引線絕緣;十分不便日常檢查穿過正極滑環(huán)處負(fù)極引線的絕緣及引線下的絕緣墊塊。

發(fā)電機(jī)正、負(fù)極滑環(huán)的表面,每隔 10mm 的寬度有起冷卻作用的螺旋形導(dǎo)風(fēng)溝 (寬約 5mm),存在弊端:它使碳刷有效接觸面降低,接觸電阻加大,發(fā)熱增大,溫度升高。最惡劣的時候,#1 機(jī)正、負(fù)極滑環(huán)溫度高達(dá) 120℃;螺旋形導(dǎo)風(fēng)溝(寬約 5mm)過寬,碳刷與導(dǎo)風(fēng)溝相切割力度變化大,磨損脫落的碳粉較多。



2、轉(zhuǎn)子繞組匝間短路或接地故障



轉(zhuǎn)子繞組匝間短路或接地故障,輕則使機(jī)組振動增大超標(biāo),重則使機(jī)組大軸、軸承及其他部件磁化,以致燒損等,危害機(jī)組安全運(yùn)行。

如某電廠#1 發(fā)電機(jī),1991 年 8 月投入運(yùn)行,1993 年 4 月發(fā)生轉(zhuǎn)子繞組匝間短路并接地故障。事故后拔護(hù)環(huán)檢查,發(fā)現(xiàn)護(hù)環(huán)下絕緣瓦塊燒穿,汽側(cè) S 極#7、#8 線包表層線匝有短路痕跡,其間絕緣隔板被燒成深 15mm、長 100mm的溝槽,#8 線包表層線匝燒成缺口,面積為 9mm× 10mm,密封瓦及轉(zhuǎn)子軸頸大面積燒傷,大軸磁化。事故原因是制造過程中端部遺留有金屬異物,經(jīng)長期運(yùn)行使得線匝短路。

又如某電廠#1 發(fā)電機(jī).l993 年 3 月投入運(yùn)行,轉(zhuǎn)子頻繁出現(xiàn)不穩(wěn)定接地信號,數(shù)次進(jìn)行技術(shù)處理,消除接地點(diǎn)。1998 年 6 月,機(jī)組消除缺陷后在啟動中出現(xiàn)發(fā)電機(jī)#5、#6 瓦軸振增大問題。重新檢查轉(zhuǎn)子繞組時,發(fā)現(xiàn)最小一套線包(最里面)引至滑環(huán)的軟連接線呈 形,與第二套線包底匝銅導(dǎo)線短路,后在現(xiàn)場處理恢復(fù)運(yùn)行。

再如某電廠#4 雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)于 l995 年 12月突然發(fā)生轉(zhuǎn)子滑環(huán)著火事故。事后檢查,發(fā)現(xiàn)正極滑環(huán)燒毀、刷架燒焦、負(fù)極引線入口處燒成橢圓形空洞 (約 40mm × 50mm × 60mm),2/3 以上銅皮引線截面燒斷,從整流柜接到正極滑環(huán)的6根電纜長達(dá) 600mm 絕緣及銅鼻子被燒毀,原因是轉(zhuǎn)子繞組先發(fā)生一點(diǎn)接地后發(fā)展為正負(fù)極短路。




七、發(fā)電機(jī)定子事故


1、定子繞組事故

1)水冷定子線圈燒壞

國產(chǎn) QFSN-3002-2 型(水氫氫)和 QFS-3002-2型(雙水內(nèi)冷)發(fā)電機(jī)定子線圈均是水內(nèi)冷,近年來發(fā)生多臺定子線圈燒壞事故。發(fā)電機(jī)在運(yùn)行中因線圈局部溫度升高,絕緣過熱損壞造成線圈接地短路。事故后檢查發(fā)現(xiàn),多臺發(fā)電機(jī)定子線圈中空心導(dǎo)線內(nèi)有異物,堵塞了導(dǎo)線空心部分,造成局部過熱,損壞絕緣,有的甚至將導(dǎo)線燒熔,鐵心也受到不同程度的損壞。

空心導(dǎo)線被異物堵塞的原因,大部分是在制造過程中造成的,如有2臺發(fā)電機(jī)在事故后檢查出空心導(dǎo)體中遺留有在廠內(nèi)做水壓試驗(yàn)時用的堵頭(橡皮塞);造成堵塞的原因還有:因過濾網(wǎng)破裂致使雜物進(jìn)入水路引起堵塞,或過濾網(wǎng)清理不及時造成雜物堵塞,PH 值控制不當(dāng)造成銅管中結(jié)垢(氧化銅)而發(fā)生堵塞等。圖 6 為轉(zhuǎn)子引線固定結(jié)構(gòu)。

2)定子空心銅線或引水管破裂漏水

QFS-300-2 型發(fā)電機(jī)發(fā)生過多臺次空心銅導(dǎo)線破裂漏水事故,引水管破裂事故發(fā)生過 5 臺次。造成空心銅導(dǎo)線破裂的原因主要是對原材料或成品的探傷檢查不嚴(yán)格及工藝不良;引水管破裂原因與檢查不嚴(yán)、設(shè)計(jì)和工藝均有關(guān),如相互交叉磨破、與外殼距離不夠而放電、固定不良導(dǎo)致磨破、安裝或檢修時不慎受傷破裂等。

3)定子水路斷水

近年來,定子內(nèi)冷水系統(tǒng)斷水造成停機(jī)事故較為突出。其原因包括,水箱水位過低、流量小使斷水保護(hù)運(yùn)作停機(jī);運(yùn)行中水量波動過大、斷水保護(hù)動作;內(nèi)冷水泵無安全閥,水路出現(xiàn)汽化,中止流量;水泵振動大、輔助接觸器不良使保護(hù)器動作及引水管破裂。

4)定子繞組出口短路

QFSN-300-2 型發(fā)電機(jī),先后有數(shù)臺在運(yùn)行中發(fā)生過出口突然短路事故,原因各異。如某電廠#1發(fā)電機(jī)因水蒸汽進(jìn)入出線箱,造成絕緣電阻降低,引起繞組接地短路,擊穿出線箱,強(qiáng)大的汽浪花將出線箱炸裂。運(yùn)行 1 個月后停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)副勵磁機(jī) (無刷勵磁系統(tǒng)) 風(fēng)扇 12 只 M12 固定螺栓被切斷。1993 年和 1996 年,某電廠#1 發(fā)電機(jī)(與上述發(fā)電機(jī)同型)先后因變壓器爆炸造成出口短路事故。檢查發(fā)現(xiàn),勵端定子線圈漸伸線部位墊塊松動,T形壓板下的環(huán)氧填料震碎;部分槽的端部并頭套接頭滲水。又如某電廠#1 發(fā)電機(jī),由于定子 AB 引線絕緣盒密封不嚴(yán),電位較高,A1 引線表面有油污形成爬電通路,通過引線絕緣支架的固定螺栓接地,導(dǎo)致BC相相電壓升高,C相一線圈引水管接頭對內(nèi)端蓋放電,最終形成三相接地短路。事故后檢查發(fā)現(xiàn),A相過渡引線并聯(lián)塊(或稱軟聯(lián)接頭)處嚴(yán)重?zé)齻?,B相并聯(lián)塊絕緣盒炸裂,B2、#38 槽接頭引水管錐體部分鯛線燒斷,內(nèi)端蓋 2 根固定螺栓燒熔。


2、定子鐵芯事故

定子鐵心事故方面,汽輪發(fā)電機(jī)鐵心損壞事故也比較多見,有的是在制造廠內(nèi)發(fā)現(xiàn),有的在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)。例如:某電廠#3 發(fā)電機(jī),因轉(zhuǎn)子上 3 只平衡螺絲脫落,將定子鐵心磨損,約有20多個鐵心段受到磨損,造成局部鐵心短路;某電廠#4 發(fā)電機(jī),在制造廠內(nèi)作鐵損試驗(yàn)時,發(fā)現(xiàn)局部嚴(yán)重過熱,后在廠內(nèi)返工;某電廠#1 發(fā)電機(jī),在廠內(nèi)疊裝鐵心時,將#19、#29、#39、#49 槽的鐵心段的通風(fēng)道壓扁,造成通風(fēng)道狹窄,只剩 42mm ~ 5.5mm(正常為 8mm),使定子鐵心出現(xiàn)終身缺陷;某電廠因疊裝鐵心時工藝未按技術(shù)要求,致使鐵心出現(xiàn)松動。


八、勵磁系統(tǒng)事故


1、副勵磁機(jī)燒損事故

某電廠#3 發(fā)電機(jī)系國產(chǎn)優(yōu)化型 600MW 汽輪發(fā)電機(jī),試運(yùn)及投運(yùn)后即出現(xiàn)問題。該型發(fā)電機(jī)采用無刷勵磁系統(tǒng),有主、副勵磁機(jī)。安裝調(diào)試運(yùn)行中,發(fā)生過副勵磁機(jī)引出線斷裂引起短路接地事故,將副勵磁機(jī)燒損。究其原因,均與設(shè)計(jì)、工藝有關(guān),系引線與外殼距離較短、引線固定不牢振動過大所致。


2、轉(zhuǎn)子勵磁引線固定螺栓斷裂事故

同樣是該機(jī),1996 年 1 月正式投運(yùn),1998 年 3月發(fā)生轉(zhuǎn)子勵磁引線夾板螺栓頭斷裂后竄出,將定轉(zhuǎn)子打傷,造成定子繞組絕緣損壞短路接地事故,發(fā)電機(jī)受到嚴(yán)重?fù)p壞。制造廠分析認(rèn)為,螺栓斷裂原因是加工尺寸不符合圖紙要求,轉(zhuǎn)軸上螺孔深度沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求,引線夾板未被壓緊 使螺栓頭承載交變應(yīng)力,加之螺栓加工面粗糙、應(yīng)力過于集中發(fā)生疲勞斷裂。


3、廠內(nèi)加工轉(zhuǎn)子時發(fā)生誤切引發(fā)事故

某電廠 600MW 發(fā)電機(jī),轉(zhuǎn)子在廠內(nèi)加工時,將勵磁機(jī)端軸頸車出長200mm、寬2mm、深1.5mm的溝,只得將軸頸車小,因而造成永久性缺陷。