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#1機(jī)組跳閘停機(jī)事件

一、事件前工況
  #1機(jī)組于1月14日9:40分啟動并網(wǎng)正常運(yùn)行。11:51分左右,機(jī)組負(fù)荷180MW,鍋爐未轉(zhuǎn)直流工況運(yùn)行。鍋爐乙側(cè)分進(jìn)閥NA060自動開度70%、NA453全開、NA452全關(guān)、RL058開度40%。
  二、事件經(jīng)過
  2005年1月14日運(yùn)行五值白班,進(jìn)行#1機(jī)組啟動、并網(wǎng)等工作。
  11:45分,#1爐乙側(cè)內(nèi)置分離器分出閥NA453出現(xiàn)擺動。
  11:49分,NA453再次出現(xiàn)大幅度擺動。
  11:51分,鍋爐乙側(cè)給水流量波動,NA452前壓力升高,司爐立即解除NA060自動且手動全開,同時,將RL058的開度由原來40%開啟至56%,此時,NA453開度從100%迅速自關(guān)至13%,鍋爐乙側(cè)給水流量中斷保護(hù)動作,機(jī)組跳閘。
  11:52分,熱工專業(yè)相關(guān)人員對#1爐乙側(cè)內(nèi)置分離器分出閥NA453控制回路進(jìn)行了詳細(xì)檢查,未見異常。
  12:10分左右,熱工人員對#1爐NA453的位置反饋板進(jìn)行更換、傳動閥門位置反饋無擺動現(xiàn)象,閥門工作正常。
  14:00分,#1機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。
  三、原因分析
  #1爐乙側(cè)內(nèi)置分離器分出閥NA453工作環(huán)境溫度高、振動大,位反板長時間在此環(huán)境下工作造成電子元件老化,是NA453自關(guān)、乙側(cè)給水流量低保護(hù)動作、機(jī)組跳閘的主要原因。
  四、暴露問題
  1、位反參與調(diào)節(jié)的俄羅斯調(diào)節(jié)門,由于位反板長時間工作,電子元件出現(xiàn)老化現(xiàn)象,再加上工作環(huán)境惡劣,造成調(diào)節(jié)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)可靠性差。
2、位反參與調(diào)節(jié)的俄羅斯調(diào)節(jié)門控制方式可靠性差。
  3、05年1月11日#1爐甲側(cè)分排閥NC061在關(guān)閉過程中閥門出現(xiàn)擺動,熱工人員更換位反板后工作正常,在本次鍋爐啟動過程中又發(fā)生類似事件,暴露出熱工專業(yè)沒能吸取1月11日事件教訓(xùn),沒能做到舉一反三。
  五、防范措施:
  1、各專業(yè)要對異常以上設(shè)備不安全事件加強(qiáng)分析,舉一反三,及時采取切實(shí)可行的防范措施,避免類似事件重復(fù)發(fā)生。
  2、加強(qiáng)設(shè)備巡檢,做好備件儲備工作,發(fā)現(xiàn)問題及時更換,及時處理。
  3、熱工專業(yè)研究位反參與調(diào)節(jié)的重要調(diào)節(jié)門的控制方式和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的可靠性,尤其是要對兩臺機(jī)組的NA453、NA353、NR001、NR002、NR007、NR008、 NG003、NG004及#2爐的NA059、NA060等重要閥門落實(shí)臨時防范措施及改造方案。
  4、運(yùn)行人員要加強(qiáng)事故預(yù)想工作,加強(qiáng)運(yùn)行設(shè)備的異常情況判斷,提高事故處理能力。
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