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#6機(jī)密封油系統(tǒng)跑油事件

  一、事故經(jīng)過(guò)

  2004年7月30日00:42 ×值接班巡檢時(shí),剛走到#6機(jī)真空泵附近時(shí)突然聽(tīng)到“砰”的一聲響,發(fā)現(xiàn)#6密封油箱底部突然大量噴油,×值電氣值班員甲某正好巡檢經(jīng)過(guò)密封油箱處見(jiàn)此情況立即和汽機(jī)值班員一塊去用手堵噴油口;與此同時(shí)汽機(jī)主操在檢查畫(huà)面時(shí)發(fā)現(xiàn)#6機(jī)密封油箱油位低信號(hào)(但無(wú)聲光報(bào)警),迅速通告其他值班員。由于油壓高,油溫也有50度,值班員隨即到主油箱旁找了一些布條來(lái)堵,隨后當(dāng)值、×值的其他部分人員也趕到現(xiàn)場(chǎng)加入堵油行列中。此時(shí)密封油箱油位由260mm急劇下降至136mm,漏油根本無(wú)法堵住,當(dāng)值單元長(zhǎng)命令迅速降低氫壓,同時(shí)就地值班員則快速打開(kāi)強(qiáng)制補(bǔ)油閥補(bǔ)油至油位逐漸回升。值長(zhǎng)、單元長(zhǎng)則迅速聯(lián)系各方人員。后來(lái)現(xiàn)場(chǎng)值班員經(jīng)過(guò)仔細(xì)尋找在空側(cè)交流油泵處找到掉落的那個(gè)堵頭-熱工儀用熱電偶(未接線),隨即大家將熱電偶裝回并用手頂住,在00:59分噴油口終于得到有效的控制。汽機(jī)檢修人員接報(bào)后也趕到現(xiàn)場(chǎng),隨即交由檢修人員進(jìn)一步處理。01:45`檢修人員將油孔用木塞堵住。

  另外兩臺(tái)密封直流油泵經(jīng)測(cè)絕緣良好后試轉(zhuǎn)正常,恢復(fù)備用。這起事件是繼#6機(jī)主油箱跑油成功處理后又一起驚心動(dòng)魄的因設(shè)備原因造成的跑油事件,它的成功處理,再一次避免了我廠設(shè)備遭受損壞及機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的事故發(fā)生。

  二、事故分析總結(jié)

  事故原因很明顯,就是密封油箱底部一熱工熱電偶孔堵頭脫落,導(dǎo)致密封油大量泄漏。

  事故處理中,我們應(yīng)注意的地方有:

  1、降氫壓,降負(fù)荷,設(shè)法及時(shí)補(bǔ)油,開(kāi)強(qiáng)制補(bǔ)油閥。

  2、即使密封油箱油位低了,氫側(cè)交流油泵跳,直流聯(lián)啟后又跳閘(油位低會(huì)造成氫側(cè)交流油泵不出力,出/入口壓差≤0.30MPa時(shí)聯(lián)動(dòng)氫側(cè)直流油泵,如果空轉(zhuǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)造成燒損跳閘,甚至引起火災(zāi)),氫側(cè)密封油壓失去,但是空側(cè)油壓正常,仍可保持機(jī)組運(yùn)行。所以不要過(guò)度驚慌,避免出現(xiàn)誤判斷誤操作。

  3、就地檢查是否有跑油、漏氫(注意氫氣壓力是否下降),匯報(bào)值長(zhǎng),立即聯(lián)系檢修排除故障。只有單側(cè)密封油不能長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行(由于氫側(cè)沒(méi)有油壓對(duì)密封軸瓦會(huì)有磨損)。

  4、作好密封油全失、跑氫、著火的事故預(yù)想,通知廠消防人員到位。如果密封油全失應(yīng)立即破壞真空打閘停機(jī),緊急排氫充CO2。

  5、檢查確認(rèn)備用差壓閥投入備用(#1機(jī)組無(wú)備用差壓閥,#3機(jī)組備用差壓閥前后法蘭已堵死,#2、4機(jī)組備用差壓閥未投,#2、3、4機(jī)組備用差壓閥有旁路門(mén)),高、低壓備用油源處于備用狀態(tài),當(dāng)油氫差壓降到50kp時(shí),備用差壓閥自動(dòng)投用,維持氫油差壓正常。注意此時(shí)空側(cè)油壓,不行就啟動(dòng)掛閘油泵,提供高壓油源。